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1、溫州市新陽岙水廠設計介紹
摘要:針對多水源不同水質(zhì)的原水處理和廠址選擇的考慮,顯示了工藝設計的布局合理、功能區(qū)分明確、管理操作方便、建設和運行費用低的特點。
關鍵詞:自來水廠,工藝設計,節(jié)能低耗
張德躍1,崔東平2
(1.中國市政工程華北設計研究院,天津 300074;2.吉林建筑工程學院,吉林長春 2130021)
中圖分類號:TU991.1
文獻標識碼:C
文章編號:1000-4602(1999)12-0036-03
溫州市位于浙江省東南部,甌江下游南岸,新陽岙水廠工程規(guī)模20×104m3/d,1999年1月建成通水。
1 取水工程
2、
新陽岙水廠水源以澤雅城市專用水庫為主(甌江水為輔),總庫容5647×104 m3, 調(diào)節(jié)庫容4 746×104m3,水庫正常水位108.6m,死水位60m。水庫水質(zhì)為Ⅱ類,水源地距凈水廠約20km。
由于澤雅水庫為山區(qū)水庫,庫區(qū)面積較小,水位差大,綜合考慮取水的優(yōu)質(zhì)、安全及工程造價,采用分層取水方式。取水口位于大壩右岸與溢洪道左岸之間,采用分層豎井進水口,共分三層,取水閘門中心標高分別為55、70、85 m,洞口尺寸為2.0m×2.0m,每層取水口均設有攔污柵。
每個取水口均由隧道通向取水豎井,再由取水豎井通向輸水隧道。取水井、取水豎井均利用天然山體打出隧洞后襯鋼筋混凝土。
3、
2 輸水工程
自水源地至新陽岙水廠丘陵和平原各占一半,若輸水系統(tǒng)全部采用管道,則需增加投資(1.2~1.5)億元。經(jīng)多方案技術經(jīng)濟比較后確定:丘陵地區(qū)采用壓力隧道輸水;平原地區(qū)采用壓力管道輸水。
自取水豎井起,輸水隧洞總長9.17km,分兩段,長度分別為4887.5、4 280.9 m,隧洞開挖洞徑為3.0m,襯砌后洞徑為2.4 m,隧洞底坡度0.05%~0.1%。為防止水錘產(chǎn)生的危害,在隧洞出口附近設一圓筒式阻抗調(diào)壓井,井徑2.4m,上部擴大段6.0m,襯砌厚度0.5 m。
平原部分采用鋼制管道。以曹平泵站為界,以西采用DN2000mm鋼管(輸水能力60×104m3/
4、d);以東采用DN1600mm、DN1400 mm雙管分壓輸水(總輸水能力60×104 m3/d)。
3 水廠廠址確定
新陽岙水廠廠址選在老陽岙水廠附近標高54.0m的山坡上,可實現(xiàn)水庫水自流至水廠,中途不需加壓。溫州市為東西長、南北短的狹長型城市,根據(jù)管網(wǎng)平差結果,水廠出水水位>50 m時市區(qū)各點均能滿足服務壓力要求。同時水廠選在山上,不占良田,地質(zhì)條件好,工程造價低,且可充分利用老水廠道路和輔助設施,交通方便,工程效益顯著。
4 水源調(diào)度
水庫水位>85.0m時(有效庫容3 500×104 m3,復蓄指數(shù)2.0),原水可自流至新、老陽岙水廠;水庫水位低于85.0m時
5、(有效庫容1246×104m3),水庫水可供至東部地區(qū)的西山、東向水廠,新、老陽岙水廠由曹平泵站加壓供水(甌江水)。
5 凈化工藝
凈化工藝主要目的為去除水中的濁度(水庫水以低濁為主,甌江水以高濁為主)和藻類??紤]水庫水位變化大,為保證水廠正常運行,增設了自動調(diào)壓裝置。主要工藝流程見圖1。
5.1 調(diào)壓閥靜態(tài)混合器間
為保證水廠正常運行的恒定壓力要求,原水進廠后先經(jīng)調(diào)壓閥調(diào)壓,由PLC根據(jù)原水流量、閥前閥后壓力信號自動控制,調(diào)節(jié)壓力誤差<±1%。靜態(tài)混合器采用三級管道式,為使藥劑混合均勻,混合器的前端設置了環(huán)形布藥器,布藥均勻,效果好。
5.2 配水井、反應沉淀疊合清水
6、池
合理設計的疊合池可節(jié)約用地,同時也可充分利用流程中的富裕水頭。設計規(guī)模20×104 m3/d。
配水井設計停留時間為30s(兩組4池)。為使水位穩(wěn)定和有挖潛的可能,配水井出水端設置了調(diào)節(jié)堰板;同時為防止調(diào)壓閥誤操作和失控,配水井一端設置了溢流井及調(diào)節(jié)堰板。
反應池采用平行通道豎流式折板反應池(兩組4池),每池設計能力5.5 ×104 m3/d, 分三檔反應,其流速分別為0.36、0.18、0.09m/s;反應時間為15 min;單池平面尺寸為13.30m ×13.80 m;反應池底設穿孔排泥管,為防止排泥管的堵塞,每根排泥管均設置了壓力水沖洗設施。
沉淀池采用平流
7、沉淀池(兩組4池),每池中間設導流墻并有連通孔。設計參數(shù)為:沉淀時 間2h,水平流速12.6mm/s,有效水深3.5m。沉淀池進水采用穿孔花墻布水;出水采用淹沒式圓孔指形集水槽集水,每池六槽,長20m,其負荷為5L/( m·s);排 泥采用泵吸式虹吸吸泥機,為提高排泥效率和減少排泥量,排泥機由PLC控制,可根據(jù)池底泥位控制吸泥機的行程和空返;沉淀池底設有放空管。
反應沉淀池下面為清水池(兩組4池)。每池容積為6800m3,有效水深4.5m。清水池進水端設有進水堰,可保證液氯與濾后清水有足夠的時間接觸消毒。清水池中設有導流墻及連通孔、疊梁門人孔,上部布有通氣管和通氣孔,池的兩側設有檢修井和
8、溢流井。
5.3 濾站
濾站采用氣水反沖均質(zhì)濾料濾池,設計規(guī)模20×104 m3/d。中間設置管廊(室內(nèi)),濾池(室外)雙排對稱布置,共12個濾池24格,單池平面尺寸為2×(4m×11m)。主要設計參 數(shù):濾速8.7m/s;氣沖強度54m3/(m2·h),歷時2min;氣沖加水沖,氣沖強度54 m3/(m2·h),水沖強度15 m3/(m2·h),歷時4 min;水沖加表洗,水沖強度15 m3/(m2·h),表洗強度7.5m3/(m2·h),歷時2 min,共8min;沖洗周期24~48 h;先氣沖、氣水沖、后為 水沖加表洗。濾料采用均質(zhì)石英砂,濾料和承托層組成如表1。
表1 濾料和
9、承托層數(shù)據(jù)
濾料
粒徑(mm)
不均勻系數(shù)
厚度(mm)
石英砂
0.9±0.03
d60/d10
1400
礫石
3--5
100
濾池為小阻力配水系統(tǒng),采用成品鋼筋混凝土濾板。每池設置濾板2×44塊,每塊板平 面尺寸980 mm×980mm,厚100 mm,上有長柄濾頭56個。濾站的過濾和氣水反沖過程全部自控,現(xiàn)場操作臺設在管廊上,濾站一側設有操作室,也可由中控室操作。
5.4 加氯間
加氯間按20×104 m3/d規(guī)模設計,平面尺寸為33.6m×9.0 m,水廠內(nèi)三點加氯,采用全真空加氯機。主要設計參數(shù)和控制方式:前加氯采用流量比例投加,投加
10、量2.5mg/L;后加氯 采用流量余氯復合環(huán)投加,投加量2.5mg/L;補氯采用負反饋投加,投加量1.0 mg/L。氯庫氣源采用壓力式自動切換系統(tǒng),可實現(xiàn)不間斷加氯;此外,加氯間還設置了氯吸收裝置。
5.5 加藥間
加藥間按20×104 m3/d規(guī)模設計,平面尺寸為54.0m×12.0m。加藥間內(nèi)設有混凝劑投加系統(tǒng)和助凝劑投加系統(tǒng)?;炷?、助凝藥液的配比濃度分別為溶解池20%、溶液池10%,機械攪拌;溶解、溶液均各設兩池,根據(jù)液位自動切換。藥液的投加均由PLC自動控制,精確投加?;炷齽└鶕?jù)原水的流量、濁度、pH值、溫度、模擬小斜管參數(shù)、沉淀池出水濁度進行復合環(huán)控制;助凝劑采用流量比例
11、投加。
6 結語
溫州市新陽岙水廠自1999年1月投產(chǎn)以來,運行正常,特別是調(diào)壓、凈化系統(tǒng)運行穩(wěn)定可 靠,經(jīng)濟效益顯著,具有如下特點:
①水廠廠址選擇合理,不占良田,充分利用水庫位能,引水、凈水、配水均為自流;
?、谶\行費用低,節(jié)約能源,千噸水電耗<2 kW,這在國內(nèi)是不多見的;
?、蹖τ诟呶徊钏畮欤诮?jīng)歷了由108 m至88 m的變化之后,水廠內(nèi)調(diào)壓后壓力值自動穩(wěn)定 在(571.3±2.0)kPa,實現(xiàn)了全過程自控,保證了水廠的正常運行,且調(diào)壓閥 噪音小,表明調(diào)壓系 統(tǒng)設計成功;
④對于多水源多水質(zhì)原水(水庫20~50NTU,甌江1 600~2 000 NTU
12、),平行通道豎向流 式折板反應池反應效果良好,礬花形成明顯,有層次,沉淀池出水濁度一般<3 NTU;
⑤采用氣水反沖均質(zhì)濾料濾池效果十分良好,出廠水經(jīng)檢驗符合國家飲用水衛(wèi)生標準,且 出水濁度一般<0.2 NTU;
?、逓V池反沖洗水均勻回流至配水井,不影響反應效果,減少了自用水量,全廠自用水<2%;
?、咚畯S總投資省,在加氯、加藥、濾站等設備及所有儀表、自控、監(jiān)控(可視系統(tǒng))全部 引 進和進行簡單污泥處理的情況下,20×104 m3/d規(guī)模水廠總投資9 000萬元,單方水投 資僅450元/m3,這在國內(nèi)現(xiàn)代化水廠建設中是偏低的。
綜上所述,溫州市新陽岙水廠布局合理,功能區(qū)分明確,管理操作方便,建設和運行費用低 ;工藝流程選擇恰當,設備設施檔次高,出廠水質(zhì)水壓水量均滿足設計要求,用戶反應良好。